瑞百利一窯四線巧換投料機水包
12月14日,一窯四線熔化人員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)投料機水包磨損脫落,隨及時將水包撤出,并向工段匯報。經(jīng)過初步判斷,應屬長期使用,水包支架高溫氧化、磨損,需要進行水包更換,才能保持良好的推料效果。
為保證液面的相對穩(wěn)定,減少對成型工序的影響,需要由自動加料方式改為人工加料,大幅增加了工人的勞動強度,而且液面波動相對較大。為提高工作效率,降低勞動強度,穩(wěn)定玻璃液面高度,由維修工段根據(jù)料倉口至投料池的現(xiàn)場尺寸,制作一套斜坡倒料槽。在投料機撤出后,利用導料槽將混合料送入投料池內(nèi),人工將落地料進行清理即可,在較大程度上減少了勞動量。
由于準備較充分,相互之間配合默契,整個過程僅耗時40分鐘。在熔化人員的努力下,液面也沒有造成太大波動,四條線保持正常生產(chǎn)。
由于采用導料槽這一新方法,料壟、料堆繼續(xù)保持著理想狀態(tài),燃氣消耗保持基本穩(wěn)定,單日噸玻璃液消耗保持日常消耗水平。
董保山
添加時間:2019-02-19 瀏覽次數(shù):2064
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