裝飾制造一部加班搶修一線轉(zhuǎn)臺(tái)內(nèi)盤移動(dòng)故障
3月25日晚間七點(diǎn)半,制造一部操作工觀察到壓機(jī)模底表面有些發(fā)烏,決定對(duì)較早更換上的模底板進(jìn)行下一輪的更換,以保證空心玻璃磚的表面質(zhì)量。在更換模底板的過程中,由于卡模底板銷子松開,模底板豎起,造成轉(zhuǎn)臺(tái)的內(nèi)盤位置由西北向東南圓周轉(zhuǎn)動(dòng)約十公分,造成模框脫模系統(tǒng)同軌道產(chǎn)生撞擊,同時(shí)?蚰ㄓ偷奈恢冒l(fā)生變化,操作工無(wú)法正常進(jìn)行操作。這樣,有可能造成炸角等玻璃磚缺陷。
車間主任立即集結(jié)技術(shù)人員和生產(chǎn)骨干,經(jīng)查看,由于生產(chǎn)機(jī)速快,人員較少,無(wú)法迅速判斷故障產(chǎn)生的原因。因此,首先是判斷如何快速生產(chǎn)的問題。在出現(xiàn)模底板脫離問題后,已有的模底更換是否還會(huì)發(fā)生此類問題,必須進(jìn)行充分的考慮;其次,為保證生產(chǎn)的持續(xù)進(jìn)行,進(jìn)行檢修也要快速和有序,最大壓縮停機(jī)時(shí)間;第三,其他如果一些不影響生產(chǎn)的次要類維修,等到設(shè)備檢修按計(jì)劃進(jìn)行維修。
經(jīng)過反復(fù)推敲和論證,制定了詳細(xì)的檢修計(jì)劃和檢修方案,并逐步進(jìn)行實(shí)施。一是對(duì)壓機(jī)停機(jī),對(duì)壓機(jī)的基準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行重新找位,保證參考點(diǎn)的正確,從而保證自動(dòng)的正常。二是對(duì)?蛎撃5拇蟊P進(jìn)行校準(zhǔn),這是此次轉(zhuǎn)臺(tái)移位的關(guān)鍵工作,鉗工工長(zhǎng)拿來了千斤頂,利用大盤上固定的模底板定位裝置為基底,進(jìn)行大盤內(nèi)盤外盤位置的頂移,隨著千斤頂一點(diǎn)一點(diǎn)的加力,內(nèi)盤位置逐步恢復(fù)正常。三是由于模框頂升軌道的變化,鉗工師傅利用角磨機(jī)進(jìn)行的倒角的打磨,保證轉(zhuǎn)臺(tái)的平穩(wěn)運(yùn)行。
通過搶修,一線設(shè)備又恢復(fù)到了正常狀態(tài),設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行了起來。期間,設(shè)備處、深加工車間、制造二部等部門紛紛給與指導(dǎo)和幫助,使搶修工作加快了進(jìn)程,有力的保證了生產(chǎn)的快速恢復(fù)。呂 豪
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