技改使燈飾掛件產(chǎn)生質(zhì)的飛躍
燈飾掛件自投產(chǎn)以來,塌肩和料色不穩(wěn)定,質(zhì)量在國內(nèi)屬中等水平。為了趕超先進,藥玻在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下車間成立了攻關(guān)小組。由生產(chǎn)副總的親自參與,攻關(guān)小組人員細分了職責,共同商討制定了相關(guān)措施。
小組成員先是尋找原來改造時替換下來的速連件、截門、對絲、銅管子,對設(shè)備上的橡膠管路進行更換,減少漏氣現(xiàn)象。僅用了十天時間,四條生產(chǎn)線的輸氣管路全部更換完畢;模具的焊粉比較粗,車間積極想辦法,通過多方尋訪,最后委托精湛模具廠對40球的上模進行了橘皮處理,代替了原來的鎳粉噴焊。經(jīng)過試驗,模具壽命提高到原來的三倍多,減少了模具維修次數(shù),也減少了工人的勞動強度;固定頭1號、2號修改成光面之后,立即上機實驗,效果明顯。三條40球全部更換完畢后,掛件生產(chǎn)質(zhì)量達到國內(nèi)一流水平。
經(jīng)過改造,生產(chǎn)掛件的過程中,顯現(xiàn)出了抹油次數(shù)和塌底缺陷明顯減少、模具更換時間由變長,減化了維修程序等優(yōu)勢,每月可節(jié)省鎳粉費用300多元、模具費用節(jié)約三分之二。通過改造,成品率提高2個百分點,創(chuàng)造銷售入近七十萬元。
通過技改,我們體會到了什么是“技改無限,管理無限”,而且也真真正正地得到了實惠、嘗到了甜頭,為今后實施更多的技改項目增添了動力。
吳 君
添加時間:2013-08-28 瀏覽次數(shù):2024
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